除氧器運行效率如何提高
國內各火力發(fā)電廠(chǎng)普遍采用熱力除氧方式,雖然除氧器結構不斷改進(jìn),但在運行過(guò)程中仍不時(shí)出現除氧惡化問(wèn)題。根據熱力除氧機理和除氧惡化原因,提出減少和防止除氧器投運過(guò)程中除氧惡化的措施:一方面需要對結構進(jìn)行完善,另一方面特別需要對運行工況進(jìn)行必要的監測和控制。 在現代火力發(fā)電廠(chǎng)中,為了避免管道、設備高溫腐蝕,保證管道、設備的使用壽命,對給水的含氧量有嚴格的要求。除氧方式主要有熱除氧和真空除氧兩種,由于真空除氧僅用于熱水鍋爐。熱除氧被普遍應用于各火力發(fā)電廠(chǎng),隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步,其除氧器在環(huán)保處理設備中起著(zhù)關(guān)鍵生的作用。
除氧器出水氧含量指標超標可能的原因及解決方法 一、可能造成氧含量超標的原因 1. 熱力除氧器方面包括 1.1.除氧頭內部損壞或除氧頭噴頭給水壓力不足:使噴頭成膜成霧效果較差,減少了汽水接觸面積,降低了除氧效果。布水填料不均勻、壓扁,造成短路,使布水效果不好,補水與蒸汽不能達到充分接觸混合,使補水達不到沸點(diǎn)溫度,由于水的表面張力大,水中的氣體不能及時(shí)順利從水中解析出來(lái),造成除氧水氧含量過(guò)高,影響除氧效果。 1.2.除氧頭排氣管排氣量不夠,除氧頭的排汽量,也是影響除氧器除氧能力的一個(gè)非常重要的因素,應保證解吸出來(lái)的氣體能通暢的排走,如果除氧器中解析出來(lái)的氧和其他氣體不能通暢的排走,則由于除氧器內蒸汽中殘留的氧量較多,會(huì )影響水中氧擴散出去的速度,從而使出水的殘留含氧量增大。 1.3.除氧器溫度達不到壓力下水的沸騰溫度:根據氣體溶解定律(亨利定律)氣體在水中的溶解度與該氣體在汽、水界面上的分壓成正比,在大氣中把水加熱到沸騰時(shí),水的飽和蒸汽壓力等于汽-水界面上大氣的壓力,氧的分壓為零,此時(shí)氧氣在水中的溶解度為零,從而使水中的氧及其他氣體在水中溢出, 1.4.除氧器運行負荷過(guò)高,進(jìn)水波動(dòng)過(guò)大:運行負荷過(guò)大,造成超過(guò)除氧器超出設計除氧能力,一方面,在規定的蒸汽量達不到除氧器設計壓力下的飽和溫度,影響除氧能力,另一方面,除氧頭設計空間內的蒸汽量也可能達不到與補水的混合充分,達到水的沸點(diǎn),即使達到沸點(diǎn),因為接觸時(shí)間短,很難將解吸出來(lái)的氧和其他氣體全部排出,造成除氧效果不好;運行負荷波動(dòng)過(guò)大時(shí),也可能造成除氧器的汽、水配比不好,造成除氧器溫度、壓力波動(dòng)過(guò)大,影響除氧效果。 2、 聯(lián)胺化學(xué)除氧方面 2.1.水溫:聯(lián)胺與水中的氧發(fā)生反應速度,與水的溫度有很大的關(guān)系,溫度越高,反應越快,當水溫<50度時(shí),反應速度很慢;水溫超過(guò)100度時(shí),反應速度明顯加快。 2.2.水的pH值:聯(lián)胺必須在堿性水中才能是強還原劑,它與水中的氧反應速度與水的pH有密切關(guān)系,根據聯(lián)胺與水中氧反應速度曲線(xiàn)可以看出,當水的pH值在9~11之間時(shí)反應速度最快。 2.3.水中適當的聯(lián)胺過(guò)剩量:在水的溫度與pH值相同的情況下,水中聯(lián)胺的含量月多,除氧所需的時(shí)間越少,反應速度越快,但在實(shí)際運行中,聯(lián)胺的含量也不可過(guò)多,因為過(guò)剩量太大,不僅多消耗藥品,還有可能使不完全反應的聯(lián)胺帶入蒸汽中,我廠(chǎng)除氧水設計聯(lián)胺含量為20ppb。 2.4. 聯(lián)胺加藥點(diǎn)的選擇:加藥點(diǎn)應選在利于水與藥品能夠快速充分混合的位置,我車(chē)間除氧器設計聯(lián)胺加藥點(diǎn)在貯水箱,但由于水箱體積過(guò)大,不能保證充分混合,最佳的加藥點(diǎn)應在除氧器出口管上,在經(jīng)過(guò)給水泵攪動(dòng)使其充分混合,達到除氧目的,經(jīng)過(guò)這一技改措施后,鍋爐氧腐蝕明顯緩解。 3.結合我除氧器補水工藝特點(diǎn),返回的冷凝液的品質(zhì)也是影響除氧器氧含量的一個(gè)重要方面,如果換熱器有故障或出現泄露,使冷凝液中含有大量的有機雜質(zhì),pH降低,影響中壓冷凝液的品質(zhì),從而影響到除氧器的除氧效果 4.取樣器等輔助裝置由于泄漏、化驗用藥品存在問(wèn)題,造成的假象 5.液位控制不好,除氧器液位控制指標60~80%,保證除氧器有一個(gè)合理的氣空間,如果液位控制過(guò)高 ,氣空間過(guò)小,不利于蒸汽與氧氣的排除,也會(huì )影響除氧效果。 二、處理氧含量超標的方法主要有: 1. 檢查取樣器、化驗用藥品、設備,的運行及使用上是否存在問(wèn)題,有無(wú)缺陷,并及時(shí)糾正。 2. 在除氧器運行過(guò)程中如果發(fā)現出水氧含量超標,在及時(shí)分析查找原因的同時(shí),應首先提高聯(lián)胺的加藥量,并在水溫、水的pH、水中聯(lián)胺的含量等指標控制上盡量在其指標范圍內控制高限,提高化學(xué)除氧加藥效果,盡量先將指標及時(shí)調節到合格范圍內。 3. 檢查除氧器運行壓力、水溫、水位,加強調節,并保持上水量穩定,嚴格按照除氧器設計參數控制除氧器運行,在除氧器運行中做到水在飽和壓力下達到飽和溫度,即:根據“亨利定律”使水始終處于沸騰狀態(tài),使氣體在水中的分壓為零,溶解度為零,保證氣體能夠從水中充分逸出,如圖:當沸點(diǎn)100℃時(shí),水中溶解氧含量為零;若水只加熱到99℃(即低于沸點(diǎn)1℃)水中殘留氧含量即可高達0.1mg/L。 4. 檢查除氧器運行負荷,盡量防止除氧器超負荷運行,造成除氧器超過(guò)設計運行除氧能力,達不到理想效果,這方面,我廠(chǎng)在06年擴建完成后,由于整個(gè)裝置用蒸汽量大(當時(shí)設計70~75t/h)造成鍋爐滿(mǎn)負荷運行,使除氧器運行負荷過(guò)高,可能造成出水指標過(guò)高,根據我廠(chǎng)當時(shí)工藝狀況,我車(chē)間在擴建檢修中及時(shí)采取措施,技改除氧頭排汽管,將原來(lái)直徑65mm的排汽管改為直徑108mm的排汽管,提高蒸汽排出量,從而有效地提高了除氧效果。 5. 檢查除氧頭內部裝置是否有損壞,內部填料分布是否均勻,保證布水效果,05~06年度我廠(chǎng)除氧器在運行過(guò)程中除氧水氧含量一直存在超標現象,最高達到20ppb左右,在06年大檢修中我們打開(kāi)除氧頭,發(fā)現上部布水噴頭多處脫落損壞,嚴重影響了除氧頭的霧化、布水效果,使進(jìn)水不能與蒸汽充分混合,由于水的表面張力大,水中的氣體不能及時(shí)從水中溢出,嚴重影響了除氧效果,針對這樣現象,我車(chē)間及時(shí)采取措施修復,并將原來(lái)銅質(zhì)的噴頭改為不銹鋼材質(zhì)的,避免在運行中脫落損壞,使除氧裝置運行得以保障。 6. 適當增加除氧頭的排汽量,這一項在我車(chē)間的除氧器技改后,效果非常明顯(上面已提到),但是,排汽量也不能控制的過(guò)大,這是由于噴霧式除氧頭本身特點(diǎn)決定的;該種方式的除氧頭,水在除氧過(guò)程中,大約有90%的溶解氣體變成小氣泡逸出,其余10%要靠擴散作用,自水滴內部擴散到水滴表面后,才能被蒸汽帶走,當水呈霧狀時(shí),對于氣泡的逸出是很有利的,氣泡通過(guò)的水層很薄,但對于溶解氣體的擴散過(guò)程卻很不利,因為微小的水滴具有很大的表面張力,溶解氣體不容易通過(guò)小水滴的表面擴散。因此過(guò)大的排汽量,并不一定會(huì )是氧含量進(jìn)一步降低,反而會(huì )造成大量的熱損失。 7.適當提高除氧器上水壓力,保證除氧頭噴頭霧化效果,保證蒸汽與霧化水充分接觸,提高除氧效果。 8.加強返回凝液水質(zhì)監測,發(fā)現水質(zhì)異常時(shí)及時(shí)與上游單位溝通,及時(shí)將中壓凝液切出,保證初氧器進(jìn)水水質(zhì)。

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